安全事故分析及整改报告
xx 年 6 月 8 日星期五下午 5 点半发生了一起安全事故,事故起因:当班人员 O 班,xx 等人,在生产五菱座椅衬板,由于操作不当材料掉入烘箱里引起失火(此安全事故已发生多起)。
事故原因分析: 1.车间员工在生产座椅衬板时由于材料毯面表面比较光滑、比较重,网带边缘护栏比较矮、没有形成台阶式护栏。放料员工放料超出网带边缘护栏,导致加热一定时间材料变软,在烘箱自动出料时由于烘箱拖车运行时产生的抖动,造成材料超出网带护栏以外的地毯往下掉,与烘箱内发热管直接接触,引起毯面自燃。
2.车间管理人员对安全教育、注意事项、及突发火灾事应急措施未培训到位。
3.对多次出现烘箱起火没有加以反思也未引起足够重视,只是采取临时措施在里面加入一根加热管来做阻挡,事实证明采取的措施并不起有效作用。
4.员工对使用灭火器流程不熟悉,岗位灭火器未检查到位,未装满装置。
5.在设备烘箱周围未特别标识此产品放料指定具体位置。
整改方案:
1. 将此次事故做典型案例组织公司全体员工培训学习,进一步加强对安全生产培训力度,每周对岗位设备防火,灭火,及应急措施的
抽查,确保培训有效可行。
2. 对烘箱网带护栏结构加以调整,将内层挡板做台阶式防护,并请专业人员焊接安装,装配完成后组织公司相关人员验收。
3. 在机械设备周边标注放料指定位置及特别注意事项。
4. 每次用完灭火器要检查到位更换装置灭火干粉,并定期做点检记录。
5. 起草机械设备使用要求及规章制度并执行培训到位。
夏日高温天气特别注意机械设备、产品、原材料自燃现象,电线、插排、电箱漏铜脱皮老化现象易燃物品,岗位胶水、天那水领取用量控制,易燃产品主要防火,要求安全生产小组定期检验,对不符合项进行整改,安全责任落实到人。
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