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争电量、控煤价、保目标活动工作汇报_

时间:2021-11-03 10:49:00 来源:网友投稿

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 关于开展“争电量、控煤价、保目标”

 活动工作情况汇报

 

 今年以来,我公司认真贯彻落实集团公司及省公司2012年工作会及务虚会议精神,紧紧围绕“大力发展新能源、建设创新型企业”的两大战略任务,加快推进企业发展,持续改善经营管理,积极应对设备利用小时下降、煤价偏高等严峻挑战,切实履行资产保值增值责任,全力加快发展方式转变,各项工作扎实有序推进。

 9月4日,集团公司下发关于开展“争电量、控煤价、保目标”活动的通知,9月25日集团公司在2012年三季度经济活动分析会上对该活动再次提出了有关工作要求。为切实贯彻落实好集团公司经济活动会议精神,确保活动取得实效,我公司在认真总结前阶段工作的基础上,对下阶段工作进行了周密部署,制定了确保完成年度经营目标的具体措施。现就有关情况汇报如下:

 一、2012年1-9月份生产经营情况

 1.利润总额:1-9月份累计完成利润总额-4011万元,同比减亏增利2.4亿元,较省公司下达利润目标-2815万元增亏1196万元。

 2.发电量、设备利用小时:1-9月份累计完成发电量45.25亿千瓦时,完成省公司下达年发电量计划62.5亿千瓦时的72.4%,滞后时间进度2.4个百分点,同比少发6.25亿千瓦时。累计完成设备利用小时3771小时,同比低520小时。

 3.入炉综合标煤单价、度电燃料成本:1-9月份累计完成入炉综合标煤单价1040.96元/吨,同比下降7.49元/吨,比年度预算目标1015.8元/吨高出25.16元/吨,售电单位燃料成本32.08元/度,同比减少0.24分/度,减少燃料成本支出1020万元。

 4.固定成本及费用:1-9月份累计完成固定成本费用2.59亿元,与去年同期水平相当。度电可控费用完成0.66分/度,同比增加0.11分/千瓦时,主要是今年发电量大幅减少,致使度电可控费用有所上升。累计完成财务费用1.84亿元,同比增加1700万元。

 从今年前三季度经营情况看,我公司减亏增效成果明显,煤价控制有所成效,但基于当前省火电企业对标情况,我公司的煤价仍处于高位、发电设备利用小时偏低、财务费用支出增加等,对某某公司今年经营目标影响较大。鉴于当前乃至后期电力、煤炭市场形势预判,在相当长一段时期发电利用小时不足、煤价偏高将成为我们可持续发展面临的主要困难。

 二、“争电量、控煤价、保目标”活动工作开展情况

 (一)争电量工作情况

 1.省发用电情况

 今年以来,受国家宏观调控政策影响,省经济增速趋缓下滑,全省发用电量增速趋缓,加之来水偏丰,水电大幅增长,致使全省火电发电量大幅下降。2012年1-9月份,全社会用电640亿千瓦时,同比增长2.33%。全省统调用电完成530亿千瓦时,同比增长-4.92%。全省统调发电完成450亿千瓦时,同比增长-8.03%,其中火电完成414亿千瓦时,同比增长-12.46%;水电发电35.1亿千瓦时,同比增长112.9%;网供电量80.2亿千瓦时,同比增长17.39%。

 2.公司发电量及设备利用小时完成情况

 2012年1-9月份,我公司累计完成发电量45.25亿千瓦时,同比减少6.25亿千瓦时,完成省电网下达年度电量计划的70.52%,位居全网同类型机组第二,高出全网火电平均进度0.86个百分点,比华能区域同型二期高出1.76个百分点,比区域同型电厂高出0.87个百分点,比区域同型电厂高出0.69个百分点,比区域同型三期高出1.21个百分点,低于区域同型二期2.18个百分点。

 1-9月份,公司完成设备利用小时数3771小时,同比减少520小时,发电设备利用小时完成位居全网同类型机组第一,分别高出全网火电平均利用小时数545小时,高出区域同型二期448小时,高出区域同型电厂261小时,高出区域同型电厂397小时,高出区域同型电厂429小时,高出区域同型二期468小时。

 1-9月份,公司累计考核电量-279千瓦时,同比减少考核383万千瓦时,为全网同类型机组最低,分别低于区域同型二期524万千瓦时、区域同型电厂695万千瓦时、区域同型电厂719万千瓦时、区域同型三期522万千瓦时,仅高出丰二54万千瓦时,同时公司获得奖励电量2325万千瓦时,位居全网火电前列。

 省省60万级机组发电量及设备利用小时等对标情况

 单位:万千瓦时、小时、%

 同类型机组

 发电量

 完成比

 利用小时

 扣罚电量

 全网火电平均

 4141833

 69.66

 3226

 某某公司

 452450

 70.52

 3771

 -279

 区域同型二期

 462419

 73.33

 3303

 -225

 区域同型二期

 638111

 68.76

 3323

 -803

 区域同型电厂

 472382

 69.83

 3374

 -998

 区域同型电厂

 463273

 69.65

 3510

 -974

 区域同型三期

 414355

 69.31

 3342

 -801

 前三季度主要主要工作措施及取得的成效:

 一是确保信息畅通,加大市场的研判力度。我公司始终坚持“日收集、月分析”并建立完善的台账制度,注重收集建厂以来至今的全网发用电等相关数据,并绘制成曲线图形,通过对历史数据曲线走势分析,寻求市场规律,准确地预测后期电力市场走势,为公司决策提供参考依据。在年初电力市场趋势尚未明朗的情况下,我公司主动承接替代区域同型二期5.6亿千瓦时转移电量,提高设备利用小时467小时,创利4500万元。

 二是用足用好政策,千方百计争取外送电量。受经济增速下滑影响,省电力市场呈现疲软态势,面对电力市场不足情况,我们着力加强电力市场的研判分析力度,及时捕捉外送电量信息,公司领导多次与网省交易中心沟通协调,充分利用好有利政策,千方百计争取尽量多的外送电量。今年1-9月份,公司完成外送电量6769万千瓦时,提高设备利用小时数56小时,创利650万元。

 三是密切多方关系,积极争取电量计划。今年受经济下滑及水电、网供电量增速较大影响,省电力主管部门下达的年度电量计划与实际用电需求发生较大偏差,并于今年9月份对全省统调发电企业的年度计划电量进行了调整。为切实做好相关工作,争取电量计划,公司充分利用多年积累的良好公共关系,经多方沟通,终取得了相关部门的理解与支持,在全网转移电量同比例调减18%的情况下,我公司替代区域同型电厂的转移电量只调减了12.5个百分点,争取年度发电量计划3080万千瓦时。

 四是构建全员营销,切实提高电能质量。年初以来,我公司始终坚持将全员营销贯穿于生产经营各环节,实现生产、燃料、营销的“无缝”,做到以市场定营销,以营销定生产的营销模式,确保机组随时开得出、稳的住、顶的上,极提高了公司电能质量,树立了良好的企业形象。今年前三季度,我公司考核电量居全网同类型机组最低,奖励电量居全网机组前列。

 下阶段主要工作措施:

 省公司今年下达我公司年度发电量目标62.5亿千瓦时,结合前三季度实际完成情况,与省公司下达的年度发电量目标差17.25亿千瓦时。目前,省发用电形势呈现止跌回升趋势,但受网供电量的突增,全省火电发电仍处于较低水平,加之十八大临近,全国高危行业将停工限产,用电负荷将难有较大突破,预计完成省公司年度发电量目标困难较大,仍有近1.5亿千瓦时电量缺口。为确保完成年度发电量目标任务,下一步,我们在承接替代区域同型电厂一期3.7亿千瓦时电量的同时,切实加大电力营销工作力度,采取有效措施,确保争电量工作取得实效。

 一是加大市场分析,落实赶超电量计划。继续派员常驻网省调,收集信息并整理分析,加强对下阶段市场形势的研判,加强跟踪日计划、月计划的制定,形成“以日保月、以月保年”的机制,真正做到度电必争,确保年度发电量完成率上高出全网火电平均水平。

 二是加大营销公关,抓住机遇增发电量。今年四季度面临度冬高负荷时期,营销公关和抢发电量是做好今年营销工作收关之战的关键。对于目前我省电力市场形势,在落实好月度电量计划的基础上,一方面我们要积极加强与省能源局、电网公司的沟通联系,加大营销公关力度,争取相关支持,努力增加发电量计划;另外及时关注电力市场信息,掌握省外电力市场动态,争取一定量的外送电量。

 三是确保设备健康,争取抢发超发。为确保年度发电量预期目标的完成,在煤炭供应正常的情况下,要加大发电设备的检修维护力度,确保设备稳定运行,最大限度地提高设备消缺率、设备健康水平和可靠性,努力做到不因设备问题影响机组发电,确保电量发得了、抢得上、超得出。

 (二)煤价控制工作情况

 今年在燃料管理方面,我公司按照集团公司提出的“预判市场、控制库存、防风险”总体思路,坚持“经济利益优先化、指标分析深入化、部管理精细化”的工作原则,结合管理提升活动,实现管理短板和瓶颈问题的重点突破,推动提高燃料管理水平。积极研判煤炭市场,积极抓住市场下行拐点,深入挖掘煤场潜力,不断压降厂费用,以降成本、控库存、优结构、防风险为抓手增进燃料管理综合效益。

 1.采取的主要措施

 (1)夯实调运基础,转变调运思路,积极开展经济调运。在燃料管理工作中,我公司一直本着依托重点合同但不依赖的策略方针,及时深入分析研判国外经济形势及煤炭市场走势,在今年整体经济萎缩和煤炭市场逆转的环境下,贯彻落实经济调运的工作主线,强调对高性价比、运距合理电煤资源的调运力度。积极利用煤炭市场下行机遇,要求煤炭企业提高矿发热值,同时做好厂矿热值差、运输途损的监督管控,对超出规定围的损耗严格提请索赔。以发电计划和煤场库存指导燃料采购,及时调整采购策略,采取延迟结算、延迟付款、增加票据比例等多种手段控制进煤节奏并降低财务费用。煤场库存从3月份的40万吨降至9月份的19万吨,确保了库存合理、结构最优,减少了煤场损失。

 (2)加大冗余环节清理。今年新增20万吨下水煤重点计划,随着今年市场价格快速下行,煤中转环节多,调运周期长的缺点愈发凸显,我公司从既保证企业利益又维持双方合作关系的角度出发,主动采取了以高热值进口煤置换第四季度重点合同量的方式,既减少了中途损失,也提高了煤炭质量,进一步降低了入厂标单。我们还利用今年的宽松环境,减少并清理了、、等地区一批采购冗余环节,增加了采购的机动性、灵活性,更好的服务于生产需要。

 (3)坚持以控制标单为中心,努力压降采购成本。从2008年开始,国煤炭价格一路上涨,造成煤炭企业话语权越来越强势,重点价格确定后通常只涨不跌。对此,我公司积极适应市场变化,贯彻落实上级单位文件精神,将重点合同与市场接轨,从二月份起就启动了与煤炭企业就下调重点价格、提高热值等事宜的商谈,陆续完成对榆神、陕煤运销、国投新集、集团燃料等供煤单位的价格下调工作,并采取灵活手段,对部分煤炭企业超出合同热值部分不执行奖励条款,有效地降低了采购成本。今年铁道部对铁路运费普调,使我公司运费上涨约15元/吨,在此不利局面下,我公司通过以上多项措施进行控制,使入厂原煤价从1月份的776元/吨降至9月份的704元/吨。入厂标单从1月份的1051.77元/吨降至9月份的909.7元/吨,降幅达到13.5%。全年入厂标单实现逐月回落。

 2.存在的问题和不足

 (1)受制于重点合同,调运水平与市场走势接轨仍表现不足。我公司地处偏僻,电煤主要由省外调运,因此我公司一直以来重视重点合同计划。今年我公司增加50万吨重点计划,重点合同量较多在煤炭行情高位时是我公司的采购优势,但当市场处于低位运行时,则成为我公司控制燃料成本的最大难题。今年受国外经济形势萎缩影响,煤炭市场一改往年供不应求局面,煤炭下游企业需求同比大幅减少,煤炭企业为保证自身年度生产经营任务的完成,未考虑电力企业的实际生产需求,对电力企业超计划发运,造成发电企业被迫超计划采购,直接导致我们无法根据市场变化采购质优价廉的煤炭资源

 (2)与合作单位的沟通还需加强。今年以来,我公司抓住有利时机与煤炭企业协商价格下调事宜,多数企业均对合同车板价进行了下调。但部分国有大型煤矿仍然扮演着市场主导者的角色,迟迟不与市场接轨。我公司本着维持双方友好合作关系的态度,与其友好协商,希望双方能够共同适应市场变化,按照市场规律相应调整合同价格,但其一直执行年初较高的重点合同价格。我公司先后数次致函请求协商调整电煤价格及按照计划发运,但协商结果始终未达到合理围,直至九月份下旬才对价格进行了微调,极大的影响了我公司对入厂标单的控制。

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